近日,中鋁山東企業化學品氧化鋁廠在優化燒結法流程過程中,技術人員大膽挑戰沿用近60年的燒結法配料方式,取得良好成效,實現了降低煤耗成本的新突破。
據了解,在開展燒結法流程優化過程中,針對燒結工序煤粉消耗占較大比例,配料煤價格居高不下等問題,該廠提出“能否運用運營轉型工具,采用一種既有價格優勢又不影響原料質量的煤,代替目前使用的煤進行配料燒結,從而進一步降低成本。”
降本研討會上,與會人員一致認為,面對成本的步步緊逼,應該大膽放手一搏,向老配方挑戰。
改變沿用了60 年的老配方,意味著成功的同時伴隨著風險,一旦影響燒結質量,將會造成很大損失。配料煤試驗項目負責人化學品氧化鋁廠主管工程師文欽果介紹說:“開始我們心存顧慮,怕影響原料質量,但廠部領導大力支持,鼓勵我們大膽試驗,給了我們信心和動力。”
為最大程度降低風險,攻關小組決定采取逐步調整配料指標,階段性推進的試驗思路。試驗過程中,技術人員跟班作業,嚴密跟蹤從流程到進礦槽全過程每一個指標的變化,分析人員加班加點,加大檢測頻率,隨時監控熟料質量,首次試驗的數據出來后,小組成員驚喜地發現,生料脫硫效果有所提高,其它各項指標沒有任何影響。隨后,攻關組乘勝追擊,穩步推進,采用更具價格優勢的進口煤進行試驗,更大的驚喜隨之而來,經測定分析證明,采用進口煤代替原用煤完全可行,每噸氧化鋁精液成本同比降低2 %,每年可為企業降低成本上百萬元。
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