今年以來,新鋼集團積極落實算賬經營,堅持“向綠色要效益”,針對轉爐煤氣回收工作開展攻關。截至7月,新鋼集團月均轉爐煤氣噸鋼回收量達120立方米/噸,實現增效1500萬元。其中6月更是達到130立方米/噸,創下新紀錄。
一年減排二氧化碳5萬噸
作為煉鋼工序的副產品,轉爐煤氣是新鋼重要的二次能源之一。回收來的轉爐煤氣,可用于自發電或是供給加熱爐生產。噸鋼回收量增加15立方米/噸可能有些抽象,小編來給大家算一筆賬——按新鋼年產鋼量計算,這個數據相當于每年多回收約1.5億立方米煤氣,可替代標準煤近2萬噸,減少二氧化碳排放約5萬噸。可以說,轉爐煤氣的有效回收,不僅能為新鋼創造數千萬的經濟效益,更能助力綠色環保節能減排工作。
為了能切實做好轉爐煤氣回收,新鋼集團全方位覆蓋回收、輸送、使用三方面,多環節聯動破解轉爐煤氣回收難題。
回收:認識入手,“應收盡收”
做好轉爐煤氣回收的第一步,新鋼集團從認識入手,一方面由能源環保部牽頭、聯合各大事業部成立SBU團隊專題攻關,旨在統一認識,真正站在公司角度算總賬、算大賬;另一方面將轉爐煤氣回收工作與事業部績效考核掛鉤,倒逼全員共同參與節能降耗。在SBU團隊的努力下,新鋼集團今年通過優化回收條件,取消冗余約束,提升回收效率,做到了轉爐煤氣的“應收盡收”。
此外,SBU團隊還針對轉爐煤氣回收工藝中管理及設備控制難點,如降罩、微差壓、閥門動作等逐一實踐優化,有效減少煤氣二次燃燒,增加回收時長,在提升煤氣回收總量的同時將回收煤氣的熱值由原先的4500千焦/立方米提升到5500千焦/立方米,真正做到將“撒到鍋外的米收到碗里來”。
輸送:改造先行,“應送盡送”
回收來的轉爐煤氣先集中于新鋼的氣柜,再輸送至熱風爐、加熱爐、發電等十多家“用戶”,涉及點位遍布整個新鋼。儲存和輸送同樣是個不小的難題。
新鋼集團從運輸兩端發力,在煉鋼工序的回收端升級煤氣引風機設備,并針對回收管道的彎頭和管徑進行改造,定期清理輸送管道內的積塵和冷凝水,減少阻損,確保轉爐煤氣能夠被順暢輸入,一路暢通無阻地輸送至氣柜中。
在送出端,新鋼集團開展轉爐煤氣提升二期項目,增加煤氣加壓機組,理順連通管道和氣柜,大幅加強了轉爐煤氣的存儲及輸送能力,確保每一立方米轉爐煤氣都能保質保量運抵“用戶”手中。
使用:當好客服,“應用盡用”
煤氣系統存在承載上限,若是不能及時用掉轉爐煤氣,那回收再多也是浪費。新鋼針對轉爐煤氣的另一個重點工作便是拓寬使用范圍。
今年,新鋼集團通過試驗,提升了轉爐煤氣在高爐煤氣管和高效加壓混合煤氣站中的摻混比例,在降本增效的同時助力超低排放。
與此同時,能源環保部當好“客服”,定期收集事業部用氣反饋,及時解決用氣不暢、壓力波動、熱值波動等問題,在確保“用戶”愿意用、長期用的同時,不斷提升轉爐煤氣用氣比例。
正是這從回收到運輸再到使用的全流程聯動解題,才有了年預計多回收1.5億立方米煤氣,在降本千萬的基礎上實現一年減排二氧化碳5萬噸的優秀成績。在下步工作中,新鋼集團將繼續深耕轉爐煤氣回收,平衡好煤氣回收總量與熱值之間的關系,將算賬經營工作落到實處,讓煤氣也能真正“顆粒歸倉”。