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多措并舉提升生存空間—華銀鋁業降本增效紀實
日期:2012-04-23

  今年以來,氧化鋁市場持續疲軟,生產氧化鋁所需原燃物料煤、液堿、電價格持續攀升,整個行業生產經營形勢不容樂觀。面對嚴峻的形勢,廣西華銀鋁業有限公司盡管有著先天的軟肋,但通過自身不斷挖潛增效、強化管理、技術創新,走出了一條新的降本增效之路。在企業的發展過程中,廣西華銀鋁業逐漸形成了“干、管、省”的企業文化理念,強調通過實干、苦干加巧干,干出成果;從細節抓起,管理到位,關注重點,做到管理有創新有效果;從節省中來贏出效益。通過踐行這一理念,以減少浪費、提高效益為核心,加大管理、技術、產品創新力度,在全公司范圍內深入開展查漏堵漏、降本增效活動,今年一季度,企業累計生產氧化鋁45.28萬噸,實現營業收入10.6億元,上繳稅費1.05億元,實現利潤1200多萬元,企業生存空間得到了提升。

  抓課題 保生存 求發展

  在非常時期,該公司無法左右氧化鋁市場的銷售價格,因此面臨著兩個選擇:一是維持現狀,產品成本居高不下,沒有市場競爭力,企業虧損,最后難以生存;二是降本增效,目光向內,從企業內部挖潛,使產品成本在行業內具有競爭力,企業得以生存、發展。以黨委書記、總經理甘國耀為首的華銀鋁業公司領導班子清醒認識到,作為大型國有股份制企業,穩定員工隊伍和員工思想至關重要,只有上下齊心協力,心往一處想,勁往一處使,才能走出困境。面對嚴峻的生產經營形勢,該公司充分發揮黨紀工團在企業發展中的作用。圍繞查漏堵漏、降本增效,結合黨群組織的性質、特點,安排攻關項目。該公司黨委負責抓提高氧化鋁溶出率這一課題;紀委負責抓進廠大宗原材料、備品備件、工程項目的效能監察,從源頭查、堵漏洞;工會以降低煤氣無煙煤單耗、降低氧化鋁煤氣單耗為課題,開展員工勞動競賽活動;團委以開展修舊利廢活動為平臺,發動青年團員為公司降本增效建功立業。通過黨群組織,充分發揮黨員、團員、各級管理者及員工的作用,全方位、全過程服務生產經營,凝心聚力為企業生存發展做貢獻。

  在激烈的市場競爭條件下,企業員工在今年干著一樣的工作,卻達不到去年的工資獎金水平。為此,該公司建立起新的績效考評機制。動員員工立足本職,落實降本增效措施。圍繞降本增效這一中心,創新考核機制,自選目標,動態考評,將年終效益與干部員工個人貢獻掛鉤。具體而言,就是,各部門單位的考核指標以2011年下半年平均消耗指標為基數,在此基礎上,部分員工干得好,降本幅度越大,貢獻越大,工資獎金會越高;反之,干得不好,下降幅度越低,貢獻不大或者沒有貢獻,工資獎金就越低。

  持續創新 創效逾億元

  華銀鋁業公司領導親自掛帥,深入生產現場進行技術攻關,大膽創新,充分發揮自身技術管理創新優勢,實施流程節能改造、優化改造、環保技術改造項目工程,根據實測數據計算,預計每年可節約成本1.16億元。

  利用生產廢水回收煤氣余熱綜合項目。該項目的順利實施,解決了五大生產和環保問題,每年可節約成本1975萬元,經濟和社會效果十分明顯。主要體現在:解決了長期困擾公司的生產廢水平衡問題,不再外排;利用生產廢水中含有的堿,中和了煤氣中的二氧化硫,解決了煤氣站區域的二氧化硫污染和腐蝕設備的問題;回收煤氣余熱后的水,水溫升高約25攝氏度后直接進入氧化鋁廠生產流程,減少加熱水的能量消耗,節約標準煤7908.86噸,一年可節約成本約1345萬元;停用煤氣循環水系統,停開3臺75千瓦循環水泵和20臺11千瓦的冷卻風機的運行,達到節能效果,年節約電費約230萬元;由于持續使用懸浮物較低的生產廢水,使用后馬上排走,沒有煤泥的富集,可以取消添加絮凝劑,每年可節約聚合氯化鋁5100多噸、聚丙烯酰胺約27噸,年節約原料費用約400萬元。

  溶出料漿余熱回收利用項目。該項目的實施,進一步降低礦漿沖淡率,提高了沉降溫度,減少氧化鋁損失和燒堿損失,更重要的是利用溶出料漿余熱提高了分解母液溫度,每年降低能耗節合標準煤9678.25噸,按1700元/噸標準煤計算,一年可節約成本約1645萬元。

  取消氧化鋁沉降和焙燒熱水站項目。通過增加部分流程實現將熱水直接送到用水點,取消了其熱水槽和熱水泵,這樣一來可減少部分設備運行和節約設備的用電量,通過合理的整合管路,也能達到同樣的生產效果。經計算,項目改造后每年可節約電費、機械檢修、電機維護檢修、設備潤滑、人工等費用160多萬元。

  氧化鋁焙燒爐煙氣余熱回收項目。焙燒爐煙氣出口溫度高達190攝氏度,煙氣流量達15萬立方米/小時,每年有大量熱量外排。該項目在滿足生產的前提下,通過回收煙氣余熱,使煙氣溫度降低到170攝氏度,回收的能量用于加熱生產流程中需要的熱水。該項目完成后,每臺焙燒爐一年可節約標準煤2384.99噸,3臺爐一年可節約標準煤7154.97噸,節約成本約1216萬元。

  降低鍋爐水除氧自用汽和回收除氧器排氧余熱項目。通過溶出回水流程改造以及除氧化器排氧蒸汽回收流程改造,降低鍋爐自用汽17t/h,減少一臺中繼泵運行,并回收由于排氧損失的蒸汽9.6噸/小時,每年節約成本3728萬元。

  氧化鋁包裝秤改造項目。為節約包裝袋成本,經論證,從原來的包裝氧化鋁每袋1噸,改為每袋1.55噸,只需在原包裝秤基礎適當抬高秤體,并對計量程序進行調整,不需增加額外費用,即可滿足改造要求。通過實施包裝秤改造,每年減少包裝袋71萬個,一年將為該公司節約人工費、包裝袋費、各類機械損耗、叉車油耗等各種費用約2000多萬元。

  礦山排泥管線優化項目。通過實施排泥管線優化,排泥濃度從28%提高到30%,起到減少排泥量和水量損失的作用,每年節約416萬元。

  優化電能系統。包括原料磨供電就地無功補償、部分生產工區電源改造、變頻設備優化利用等。通過實施原料磨供電就地無功補償,功率因素由0.74提高到0.95,每年節電36.8萬千瓦時;在滿足生產需要的同時,實施電源改造,調整電氣運行方式,節約運行費用;通過優化設備參數,將部分變頻設備改用到節能效果更顯著的生產工序。上述項目的實施,每年可節約運行費用592.82萬元。

  目前,該公司還在繼續對生產技術流程不斷進行優化。在進行技術創新改造過程中,企業均采用廢舊材料、廢舊備件、閑置設備等,已節約價值約560萬元,并由該公司自有的檢修力量改造完成,未發生外委維修費用。優化后停運的設備、備件則再次利用到其他有需要的生產技術改造中去,在降本增效工作中取得了事半功倍的良好效果,實現了小投入大收益。

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