近日,茂名石化煉油分部聯合三車間在3號酸性水汽提裝置停工檢修中優化管線沖洗流程,節約電能2160千瓦時、新鮮水460噸、蒸汽120噸,創效4萬多元。
車間技術人員在裝置停工前對裝置吹掃流程進行分析,發現在停工初期雙塔系統內循環置換沖洗中,按以往方案需啟動原料水提升泵,將沖洗水抽至原料水過濾器后進入雙塔系統建立循環,但由于原料水過濾器無安全泄壓線,啟用原料水提升泵進行循環時,雙塔壓力容易出現波動,造成過濾器超壓憋漏,有損壞設備的風險。
技術人員設法優化污水汽提罐區流程,通過原料水預處理跨線實現沖洗水直接回雙塔系統內循環置換沖洗,不經過原料水提升泵及原料水過濾器,既降低了設備損壞風險,又可少開一臺機泵,安全節能,一舉兩得。另外,他們還通過優化流程,引用高溫凈化水代替常溫新鮮水沖洗雙塔系統,既節省新鮮水又節省加熱蒸汽,節約費用3萬多元。